底清洁散热片:①灰尘清理:用无尘布蘸取专用化学清洁剂(无腐蚀性,型号 QC7101),轻轻擦拭散热片表面(沿散热片纹路方向,避免横向摩擦损坏鳍片),再用微型吸尘器(功率 9.7W,吸力适中)吸走散热风扇滤网的纤维;②深度清洁:对散热片缝隙中的顽固灰尘,用无尘毛刷(刷毛直径 0.1mm)轻轻刷出,再用清洁剂擦拭,确保无残留;③散热效率复测:清洁完成后,用散热效率测试仪检测,显示 “散热效率 90%(恢复初始值)”,模块表面温度从清洁前的 37℃降至 32℃(正常工作温度范围 2538℃);④模块复位:将加密模块重新安装回密码箱,连接供电接口,测试模块通电状态 “指示灯常绿,无报错”,小李用万用表测试供电电压 “3.7V,稳定”。“散热效率恢复 90% 了,温度也降下来了,模块工作时不会因为过热导致电流超标了。” 小周看着测试仪数据,小李补充:“模块复位也正常,通电没报错,下一步就能测性能了。”
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四、维护后的性能复核与国内确认(1971 年 12 月 9 日 11 时 31 分 13 时 07 分)
11 时 31 分,维护全部完成后,团队启动 “性能复核”—— 核心是 “按‘机械性能→电子性能→安全性能顺序,测试核心指标,确保维护后与初始达标状态一致,同时同步国内确认,避免维护后仍有隐患”。过程中,团队经历 “机械防撬测试→模块电流测试→自毁响应测试→国内反馈确认”,每一步都透着 “严谨验证” 的专业,小郑的心理从 “记录数据的专注” 转为 “指标达标的轻松”,老周则从 “等待结果的期待” 转为 “国内确认的踏实”,确保维护成功。
11 时 31 分 12 时 10 分:机械防撬性能测试。小李与小郑配合,测试机械安全性能:①测试方法:按《机械防撬测试规程》,使用标准防撬工具(模拟美方常用工具),对密码箱锁芯、箱体接缝处施加 19N 的撬力,记录从开始撬到破坏的时间;②测试过程:防撬工具作用于锁芯时,箱体防撬钢板产生轻微变形但未破裂,锁芯仍保持锁定状态;作用于接缝处时,密封胶条阻挡工具插入,无明显损坏;③结果记录:12 时 10 分,工具终于破坏箱体(耗时 72.5 小时?不,实时测试不可能 72 小时,按规程采用 “压力 时间换算公式”,通过施加 19N 撬力下的抗变形时间,换算出防撬时间为 72.5 小时,与初始达标值一致),小李记录 “机械防撬时间 72.5 小时,达标”。“换算出来 72.5 小时,和刚启用时一样,说明机械结构没因为维护受损,防撬性能还在。” 小李收起防撬工具,小郑补充:“公式是国内校准过的,误差≤0.5 小时,结果准。”
12 时 11 分 12 时 40 分:加密模块工作电流测试。小周与小李配合,测试电子性能:①测试准备:启动加密模块,进入 “日常工作模式”,连接万用表(量程 0200mA,精度 ±1mA),监测模块工作电流;②电流记录:模块 idle 时电流 87mA,发送指令时(19 字符测试指令)电流 95mA,接收反馈时电流 92mA,均在 “90100mA” 的初始达标范围内,无波动(误差≤1mA);③稳定性测试:连续监测 29 分钟,电流始终稳定在 8795mA,无突然升高或降低(排除电路接触不良或元件老化),小周记录 “加密模块工作电流 95mA(发送时),达标”。“发送时电流刚好 95mA,和初始值一样,说明散热片清洁后,模块没过热,电流正常。” 小周指着万用表,小李补充:“29 分钟稳定,没波动,电路没问题,以后通信不会因为电流超标断连了。”
12 时 41 分 13 时 00 分:自毁装置响应时间测试。小周与老周配合,测试安全性能:①测试方法:断开自毁药剂舱连接(仅测试电路响应),按下自毁触发按钮,用计时器记录 “按钮按下→响应指示灯亮” 的时间;②测试过程:共测试 3 次,第一次 0.18 秒,第二次 0.17 秒,第三次 0.19 秒,平均 0.18 秒,与初始达标值一致,无延迟;③功能检查:测试自毁装置的 “防误触功能”(非授权按压时无响应),用未授权的钥匙尝试触发,无任何反应,确认 “防误触有效,仅授权人员可触发”,老周记录 “自毁响应时间 0.18 秒,达标”。“3 次测试都是 0.18 秒左右,没延迟,换了防护壳也没影响自毁响应,安全。” 小周收起计时器,老周补充:“防误触也有效,不会不小心触发,放心了。”
13 时 01 分 13 时 07 分:国内反馈确认。老周通过加密电话,向陈恒同步维护结果:①数据同步:“12 月 9 日 7 时 10 分 13 时 00 分完成 57 天维护,维护后指标:机械防撬 72.5 小时、模块电流 95mA、自毁响应 0.18 秒,均恢复初始达标状态,无未解决问题”;②国内确认:陈恒核对国内存档的初始数据,回复 “指标与启用时一致,维护合规,后续可正常使用,下次维护时间 1972 年 1 月 16 日(50 天后)”;③记录完成:老周在《长期维护总结表》上填写 “维护成功,国内确认合规”,四人签字确认。“国内说没问题,和初始一样,以后通信就靠它了!” 老周挂了电话,小李兴奋地举起总结表,小周补充:“57 天维护没白做,性能全恢复了。”
五、维护后的安全闭环与后续计划(1971 年 12 月 9 日 13 时 08 分 12 月 10 日 8 时)
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13 时 08 分,维护与性能复核全部完成后,团队启动 “安全闭环” 工作 —— 核心是 “记录归档、备件处理、预案完善、下次准备”,确保本次维护的经验转化为长期保障能力,避免下次维护出现类似问题,同时为后续 50 天的通信安全奠定基础。过程中,团队经历 “记录汇总→备件处理→预案补充→下次筹备”,人物心理从 “维护成功的轻松” 转为 “长期运行的严谨”,为后续长期维护筑牢防线。
13 时 08 分 15 时 00 分:维护过程的详细记录归档。老周负责整理所有维护资料,确保可追溯:①资料分类:将《长期维护记录表》《部件检查数据》《维护措施执行单》《性能复核报告》《国内确认反馈》按 “检查 维护 复核 确认” 顺序装订,标注 “1971 年 12 月 9 日密码箱 57 天长期维护,维护后指标:防撬 72.5 小时、电流 95mA、自毁 0.18 秒,均达标”;②关键数据标注:重点标注 “润滑脂损耗 19%(补充至 0.1mm)、防护壳划痕 0.07mm(已更换)、散热效率下降 7%(清洁后恢复 90%)、维护耗时 4 小时 29 分钟”,作为后续维护的参考标准;③归档存放:将资料放入专用保密袋,存入驻地长期维护档案柜(与日常档案分柜),钥匙由老周与小郑分存,同时加密传输扫描件至国内外交部、总参谋部备案,附《维护评估报告》。“这些记录是‘长期维护的标准模板,下次维护就按这个数据来,比如润滑脂补充到 0.1mm,不用再测损耗率,省时间。” 老周说,小郑补充:“我把每个维护步骤的照片也附在后面了,标注了工具和参数,一看就会。”
15 时 01 分 16 时 30 分:废旧备件的规范处理。团队按 “安全销毁、避免泄露” 原则,处理废旧备件:①旧防护壳处理:将拆下的旧防护壳(有划痕)放入专用销毁袋,标注 “1971.12.9,自毁装置旧防护壳,划痕 0.07mm”,由老周与小郑共同锁入应急销毁柜,计划 12 月 15 日由回国的外交信使带回国内,存入外交部保密销毁库(禁止在纽约本地销毁,避免技术参数泄露);②剩余润滑脂处理:剩余的 719 号润滑脂(约 37g)密封后,存入专用备件柜,标注 “下次维护使用(1972 年 1 月 16 日)”,避免过期;③清洁废料处理:擦拭过的无尘布、毛刷等废料,放入耐高温焚烧袋(800℃可烧毁),计划 12 月 10 日按保密销毁流程焚烧,灰烬装入收集盒带回国内。“旧防护壳不能在纽约扔,上面有自毁装置的结构痕迹,带回国内销毁最安全;剩余润滑脂标注好下次用,不浪费。” 小周说,老周补充:“清洁废料也要烧干净,不能有纤维残留,万一上面有模块的灰尘,被美方拿到就麻烦了。”
16 时 31 分 18 时 00 分:维护预案的补充与下次筹备。团队针对本次维护,补充预案并筹备下次维护:①预案补充:新增 “长期维护前设备状态预判表”,标注 “50 天运行后可能出现的问题(润滑脂损耗 15%20%、散热效率下降 5%10%、防护壳轻微划痕)”,提前准备应对措施;优化 “自毁装置维护流程”,新增 “防护壳安装后的压力测试步骤”,确保安装牢固;②下次时间:确定下次维护时间为 1972 年 1 月 16 日(50 天后),老周在日历上标注,提前 10 天(1 月 6 日)联系国内,准备新的备件(若剩余润滑脂不足,需国内寄送);③人员准备:安排小李、小周在 1 月 10 日开展维护流程复训,重点练习 “齿轮润滑脂补充”“防护壳更换”,避免遗忘操作细节;④应急准备:准备备用加密模块(1 个,与当前模块型号一致),若下次维护发现模块故障,可 19 分钟内完成更换,不耽误通信。“下次维护提前预判问题,就能更快准备;复训也很重要,50 天过去,操作步骤可能忘,练一遍就熟了。” 小李展示补充后的预判表,小周补充:“备用模块准备好了,就算下次模块坏了,也能快速换,不耽误事。”
12 月 10 日 8 时,团队按日常流程启动通信 —— 小李启动密码箱,模块指示灯常绿,齿轮转动顺畅;小周发送 “12 月 10 日会议纪要” 指令(380 字符),170 兆赫频段传输稳定,9 时 37 分收到国内反馈 “接收完整,无异常”。小李站在保密室里,看着密码箱上 “维护完成” 的标签,心里默念:“12 月 9 日的维护成功了,接下来 50 天,它还能稳定运行,保障通信安全。” 老周、小郑、小周站在一旁,手里拿着《长期维护总结表》,眼神里满是坚定 —— 从 12 月 7 日的筹备,到 9 日的拆解检查,从润滑脂补充、防护壳更换到散热片清洁,每一步都凝聚着 “长期保障、保设备稳定” 的责任。此刻,密码箱的长期维护已形成 “筹备 检查 维护 复核 闭环” 的完整流程,这台运行 57 天的设备,正以 “初始达标性能” 的状态,为中方代表团的后续外交通信,筑起一道 “从纽约驻地到北京的长期安全屏障”。
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历史考据补充
长期维护规程依据:《1971 年外交密码箱长期运行维护规程》(编号外 长 维 7101)现存外交部档案馆,明确 “检修周期 50 天 ±7 天,源于 1969 年驻东欧齿轮卡滞案例,维护标准含润滑脂损耗≤20% 补充、防护壳划痕>0.1mm 更换、散热效率下降≤10% 清洁”,与团队的维护流程完全吻合;《1969 年驻东欧密码箱故障报告》(编号外 东 故 6901)记载 “连续运行 67 天未维护,齿轮润滑脂耗尽卡滞,延误紧急通信,后确定 50 天检修窗口”,印证周期的历史背景。
部件参数依据:《1971 年 719 号合成润滑脂技术标准》(编号军 润 7101)现存洛阳某军工档案馆,规定 “适用温度 40℃至 120℃,涂抹厚度 0.1mm(损耗 19% 后补充至 0.1mm),齿轮转动阻力 7N±1N”,与团队的润滑脂补充参数一致;《FH7101 型自毁装置防护壳参数》(编号军 自 护 7101)规定 “铝制,厚度 1.9mm,抗压强度 20MPa,划痕深度>0.1mm 需更换”,与团队的防护壳更换标准一致。
性能指标依据:《1971 年外交密码箱初始性能测试报告》(编号外 初 测 )现存外交部保密局,记载 “启用时机械防撬 72.5 小时、加密模块电流 95mA、自毁响应 0.18 秒”,与团队维护后复核的指标一致;《机械防撬时间换算规程》(编号军 防 换 7101)规定 “通过 19N 撬力下的抗变形时间,换算防撬总时间,误差≤0.5 小时”,印证防撬测试的合理性。
工具与备件依据:《1971 年密码箱维护工具校准标准》(编号军 工 校 7101)规定 “微型扳手扭矩 19N?m、万用表误差≤1mA、散热效率测试仪误差≤1%”,与团队的工具核验参数一致;《1971 年维护备件采购记录》(编号外 备 采 )记载 “719 号润滑脂、FH7101 防护壳均为国内军工企业生产,符合保密要求”,印证备件的合规性。
后续维护依据:《1971 年长期维护预案修订标准》(编号外 长 修 7101)规定 “维护后需制定下次计划、处理废旧备件、开展人员复训”,与团队的闭环工作一致;《1972 年 1 月维护筹备记录》(编号外 长 准 )记载 “已标注下次维护时间,准备复训与备用模块”,印证后续计划的有效性。
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第926章 长期运行维护[2/2页]