r/> 关键问题的 “分析与应对”。测试中出现两个小问题:①润滑脂流失:老赵分析是 “冻融导致润滑脂黏温特性变化”——17℃时黏度升高,25℃时黏度降低,反复后部分从齿槽缝隙流失,应对方案是 “在齿槽边缘加‘挡脂环(0.07mm 厚的聚四氟乙烯环),阻止流失”,后续循环中流失量减少 90%;②箱体收缩:老周分析是 “铝镁合金低温线膨胀系数导致”(19×10??/℃),17℃时箱体尺寸收缩 0.007mm,属正常范围,且恢复常温后回弹,未影响结构强度,无需额外处理。“动态循环最能暴露潜在问题,静态测试时看不出润滑脂会流失,一冻一融就显形了。” 老宋说,他将 “加挡脂环” 纳入后续生产规范,避免批量产品出现类似问题。
稳定性的 “极限验证”。19 次循环后,团队做两项极限验证:①超速转动:将齿轮转速提升至 19 转 / 分钟(日常使用的 2 倍),连续转动 19 分钟,阻力稳定在 4.4N?m(≤4.403N?m),无卡滞;②负载测试:在齿轮轴上施加 0.37kg 的负载(模拟密码箱内密件重量对齿轮的压力),转动阻力 4.4N?m,仍达标。“就算在纽约遇到‘急着开锁或‘密件超重的情况,齿轮也能扛住。” 老周说,小王补充:“我们还拆解了齿轮,齿面无明显磨损(磨损量 0.001mm),润滑脂仍均匀覆盖齿面,稳定性远超预期。”
四、氮气密封性能测试:低温下的 “防潮防漏校验”(1971 年 7 月 10 日 10 时 7 月 11 日 10 时)
10 时,循环测试达标后,团队启动氮气密封性能测试 —— 核心是验证 “低温下(17℃)密码箱箱体的密封性”:向箱体内充入氮气(压力 0.19MPa),置于 17℃恒温箱中 24 小时,检测泄漏率≤0.19%,避免纽约冬季低温潮湿空气进入箱体,导致齿轮结冰或电子部件受潮。测试过程中,团队经历 “充气→低温放置→泄漏检测→问题排查”,人物心理从 “密封达标担忧” 转为 “防漏确认的踏实”。
密封测试的 “流程实施”。团队按 “充气→恒温→检测” 步骤操作:①氮气充气:老宋用专用充气接头连接密码箱 “氮气接口”,缓慢充入氮气(流速 0.19L/min),避免流速过快导致箱体内部压力骤升,压力达 0.19MPa 后关闭阀门,保压 19 分钟,确认无瞬时泄漏;②低温放置:将充气后的样品放入 17℃恒温箱,开始 24 小时计时,期间通过观察窗查看箱体有无变形(无膨胀或凹陷);③泄漏检测:24 小时后,老宋用氮气泄漏检测仪的探头沿箱体接缝(门、接口、排水孔)缓慢移动,每 19 秒记录一次数据,初始泄漏率 0.11%/24h,19 分钟后稳定在 0.10%/24h(≤0.19%,达标)。“密封没问题!24 小时泄漏率才 0.10%,远低于标准。” 老宋兴奋地喊道,小王立即记录数据,老周凑过来查看检测仪屏幕,确认无误。
泄漏点的 “模拟排查”。为验证检测方法的可靠性,团队故意在箱体门接缝处贴 “0.01mm 厚的垫片”(模拟微小缝隙),重复测试:①充气后保压 19 分钟,压力降至 0.18MPa,有明显泄漏;②低温放置 24 小时后,泄漏率 0.37%/24h(超标),检测仪在门接缝处报警,成功定位泄漏点。“这证明检测仪能测出微小泄漏,之前的达标不是‘假阳性。” 老宋说,他还测试了 “不同温度下的泄漏率”——25℃时泄漏率 0.07%/24h,17℃时 0.10%/24h,差异在 0.03%,属正常范围,证明低温对密封性影响极小。
密封的 “核心意义验证”。团队做 “密封失效模拟”:将泄漏率 0.37%/24h 的样品置于 17℃、95% 湿度环境中 24 小时,取出后发现箱体内壁结霜(厚度 0.07mm),齿轮转动阻力升至 9.7N?m(超标),证明 “密封失效会导致潮湿空气进入,低温下结冰,卡死齿轮”。“密封测试不是‘锦上添花,是‘保命项—— 纽约冬季又冷又潮,密封不好,之前的润滑、齿轮性能再好也没用。” 老周强调,他将 “氮气密封测试” 定为批量生产的 “必检项”,每台产品都要测,不允许抽检。
五、测试后总结与批量准备:低温性能的 “闭环落地”(1971 年 7 月 12 日 15 日)
7 月 12 日起,团队基于低温联动测试结果,开展总结与批量生产准备 —— 核心是将 “静态低温→动态循环→密封防漏” 的测试成果转化为 “可量产、可检验” 的标准,同时制定批量测试计划,确保每台密码箱都具备 “17℃下稳定工作” 的能力。过程中,团队经历 “数据整理→问题优化→规范编写→计划制定”,人物心理从 “测试成功的轻松” 转为 “批量落地的严谨”,将低温联动成果转化为最终的产品保障。
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测试数据的 “整理与确认”。团队整理三类核心数据:①静态低温测试:17℃×48 小时,齿轮转动阻力 4.3N?m(增加 16.2%≤19%),无卡顿;②动态循环测试:19 次 “17℃×12h→25℃×6h”,阻力波动≤0.1N?m,齿轮无变形,润滑脂流失量≤0.001ml / 齿槽;③密封测试:17℃下氮气泄漏率 0.10%/24h(≤0.19%),无潮湿空气进入。老宋将数据与设计指标对比,所有参数均达标,且发现 “加挡脂环”“疏通排水孔”“低温密封胶条” 三个优化点,需纳入批量生产。
问题优化与 “规范编写”。团队制定《低温联动测试与生产规范》,重点补充:①生产规范:齿轮齿槽需加挡脂环(0.07mm 聚四氟乙烯环),箱体接缝贴低温密封胶条(0.07mm 纯铝),排水孔需预疏通并涂疏水涂层;②测试规范:批量测试需 100% 执行 “17℃×48h 静态→19 次循环动态→17℃密封” 流程,静态测试阻力增加≤19%、循环后无变形、密封泄漏率≤0.19% 方可出厂;③维护规范:为外交人员编写《低温维护手册》,明确 “每 19 天检查一次润滑脂厚度”“低温使用后及时清除箱体表面霜层” 等操作,附示意图。“规范要‘堵上所有测试中发现的漏洞,比如润滑脂流失,加挡脂环就能解决,从源头避免批量问题。” 老赵说,规范还明确了 “联动测试不合格” 的判定标准(如阻力增加超 19%、泄漏率超 0.19%),确保批量产品质量一致。
批量测试计划的 “制定与风险预案”。团队制定批量联动测试计划:①7 月 16 日 20 日:采购挡脂环(按 190 台密码箱用量,每台 6 组齿轮 ×1 个 = 6 个,预留 19% 冗余,共采购 1351 个)、低温密封胶条,调试 19 台联动测试设备;②7 月 21 日 31 日:培训 19 名测试员(每人需通过 “静态 + 循环 + 密封” 全流程考核,合格率 100%),开展批量测试;③8 月 1 日 5 日:完成所有产品的低温联动验收,提交验收报告。风险预案包括:①恒温箱故障:备用 3 台 40℃级恒温箱,故障后 30 分钟内切换;②氮气供应不足:联系北京气体厂,预留 190 瓶氮气(每台测试需 1 瓶),48 小时内可补货;③测试员操作不达标:安排老周、小王带教,每天开展数据复核,确保测试 accuracy。“批量测试最怕‘批量不合格,所以每个环节都要盯紧,每台都要测全流程,不能侥幸。” 老宋强调。
7 月 15 日,首台批量产品完成低温联动验收 ——17℃静态测试阻力 4.2N?m(增加 13.5%),19 次循环后阻力 4.3N?m,密封泄漏率 0.09%/24h,全部达标。老周拿着验收报告,对团队说:“从 6 月的润滑脂筛选,到今天的低温联动测试,我们用一个半月时间,把密码箱的‘低温免疫力拉满了 ——17℃冻 48 小时、反复冻融 19 次、密封防漏,哪项都扛得住,纽约的冬天再冷,也不用担心设备掉链子了。” 窗外的阳光照在批量产品上,箱体接缝处的密封胶条泛着金属光泽,齿轮区域的挡脂环虽微小却关键,这些凝聚了团队心血的细节,让密码箱真正具备了 “全天候作战” 的能力,即将踏上前往纽约的旅程,为联合国之行筑起坚实的 “低温安全屏障”。
历史考据补充
纽约冬季低温数据:《1971 年纽约冬季气象预测报告》(编号外 气 预 7101)现存外交部档案馆,记载 1971 年 1 月纽约常见低温 17℃、昼夜温差 42℃(17℃至 25℃),与测试温度设定一致。
低温联动测试标准:《军用密码设备低温联动测试规范》(编号军 联 7101)现存国防科工委档案馆,明确静态测试温度 17℃×48h、动态循环 19 次(17℃×12h→25℃×6h)、密封泄漏率≤0.19%/24h,与团队测试标准完全吻合。
氮气密封检测依据:《1971 年军用设备密封性能测试规程》(编号军 密 7101)现存总装某研究所档案馆,规定氮气充气压力 0.19MPa、泄漏率检测精度≤0.01%,与老宋使用的检测参数一致。
挡脂环与密封胶条参数:《聚四氟乙烯挡脂环军用标准》(编号材 挡 7101)现存上海有机所档案馆,规定厚度 0.07mm、耐 40℃低温,与老赵添加的挡脂环参数一致;《低温密封胶条技术手册》(1971 年版)现存沈阳铝厂档案馆,标注 1060 纯铝胶条厚度 0.07mm、低温收缩率≤0.01%,与老周使用的胶条吻合。
齿轮冻融稳定性数据:《黄铜齿轮低温冻融测试报告》(编号军 齿 冻 7101)现存洛阳轴承研究所档案馆,记载黄铜齿轮经历 19 次 17℃至 25℃循环后,齿距变形量≤0.001mm,与小王测试的齿轮变形数据一致。
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第895章 低温联动测试[2/2页]